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电镀前的表面处理是锌合金起泡的主要原因,因为锌合金是一种两性金属,容易与酸、碱发生反应。
脱脂一般是常温下的碱性脱脂剂,酸洗液一般是三种酸(HCL H2SO4 HNO3)的混合物。
脱脂是锌合金镀层起泡的主要原因:
脱脂一般用加热的室温脱脂剂长时间浸泡搅拌,化学反应时间较长。 一般来说,酸洗时间短,不容易产生这种起泡现象。 (因为酸洗是用强酸制成的,所以腐蚀性强,所以一般锌合金在电镀时不上油,用硫酸活化即可电镀)。
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如果是规律的,则是压力注射的问题,需要改善模具的排气。
即使抛光时没有起泡,镀水后也容易起泡。
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不是锌合金的地方有沙眼,也有可能是地方打磨不够。
我所知道的锌合金抛光应该使用抛光蜡。 绿色的肥皂油真的闻所未闻。 它应该不能很好地工作。
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是因为担心气体有毒,会伤害工人吗? 似乎可以产生氢气,当它与空气达到一定比例时,它就会发生。 车间应通风良好。 工人尽量远离电镀池。 建议咨询环保和职业病防治部门。
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固定点起泡可能是模具通风和冷却不良的问题。
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不只是那些原因,都是一样的,二楼很不错。
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你好。 电镍镀层起泡的原因是:(1)基板表面微观无孔弯曲的机械组合(2)气孔引起的油脂等杂质堆积不干净(3)异常(过度)热胀冷缩行为(4)涂层薄时,涂层中p和h的含量小于厚涂层, 所以涂层的韧性更好,应力也比较低。
如果镀层太厚,基本没有气孔,氢气就无法释放,会慢慢积聚和惊奇,在涂层结合力差的地方会鼓起气泡。 此外,当涂层过厚时,涂层中P和H的含量较多,应力较大,脆性增加,容易导致起泡和剥落。
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最可能的原因是管材有毛细孔隙和收缩孔,塑料喷涂加热时孔内的气体被喷出,导致起泡。 这就是为什么许多工厂导致喷涂不良的原因。 它只是喷涂层的发泡,即喷涂前没有净化处理,塑料根据镀层的性质进行脱脂、酸洗后喷涂。
还应注意喷涂工艺和塑料粉末的性能。 如果喷涂层和电镀层一起起泡,则说明涂层没有牢固结合,因此必须完全返工,重新电镀后再喷涂。
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电镀锌后,喷淋加热后会有气体,漆膜破损时会形成针孔,不破损就会起泡。
解决方法一般是先预热后喷涂。
最好是好的粉体生产企业,在消泡剂的配比上更有经验。
制作路灯杆太常见了。
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起泡的原因有很多:1产品表面有油渍,这种气泡一般是空心的; 2.粉化时应直接在产品上粉化,粉末应先粉化后再粉化在产品上,这种气泡一般是固体; 关于针眼,可能是粉末太稠,或者粉末不干净。
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你为什么不联系我? 这对你来说太笼统了。
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镀锌合金在焊接过程中起泡。
您好,很高兴为您回答这个问题,希望我的可以帮助您。 焊接过程中起泡可能是由于镀层厚度太薄造成的。 在电镀过程中,镀层的厚度有一定的限制,超过这个限制,起泡的可能性就会大大增加。
焊接过程中起泡也可能是由热处理不当引起的。 在热处理过程中,金属的晶粒、组织和组织发生了变化,这可能导致焊接过程中起泡。 焊接过程中起泡也可能是由焊料质量差引起的。
如果所用合金焊料的铸造不好,则某些焊料中的储气量过大,焊接时会出现快速起泡和缺口等不良现象。 如果我的对你有帮助,希望你能给我竖起大拇指,谢谢<>
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总结。 一般起泡是成型时凹槽内积聚的气泡引起的,可通过以下方法解决:1、检查锌合金电镀时的注水深度,尽量减少气泡的沉积; 2、焊接前检查焊接面,确保焊接表面清洁无杂质,清除旧焊渣; 3、根据驻波率选择合适的电极,保证电流也合适; 4、锌合金焊接的波长应介于两者之间; 5、如果仍有起泡,可利用焊枪的气体输出来调节气体输出,改变焊接速度,以达到消除“起泡”的目的。
镀锌合金在焊接过程中起泡。
亲爱的,您好,很高兴为您解答这个问题,电镀锌合金,焊接过程中起泡是怎么回事,打字需要时间,请耐心等待!
亲爱的,您好,为您查询的电镀锌合金有以下3种焊接过程中起泡引起的情况: 1造成的孔洞:
主要是气孔和收缩机制,气孔趋于圆形,收缩多为不规则。 气孔的原因:在填充和凝固过程中,由于气体侵入,铸件表面或内部出现孔洞。
b. 油漆挥发的气体侵入。 c 合金液含气量过高,凝固时析出。 当型腔中的气体,油漆挥发的气体和合金凝固析出的气体留在铸件通风不良时形成的气孔中。
一般起泡是成型时凹槽内积聚的气泡引起的,可通过以下方法解决:1、检查锌合金电镀时的注水深度,尽量减少气泡的沉积; 2、焊接前检查焊接面,确保焊接表面清洁无杂质,清除旧焊渣; 3、根据驻波率选择合适的电极,保证电流也合适; 4、锌合金焊接的波长应介于两者之间; 5、如果仍有起泡,可利用焊枪的气体输出来调节气体输出,改变焊接速度,以达到消除“起泡”的目的。
主要原因是电镀不好。
不是电镀不好!
锌合金不好吗?
它是由成型过程中积聚在凹槽中的气泡引起的。
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